|
又出現撕裂和殘留了!老師傅王工正眉頭緊鎖地盯著剛脫模的產品,這是密封圈生產中最令人頭疼的脫模難題,當他小心翼翼地用刮刀清理模具縫隙中殘留的橡膠時,就知道:“該換橡膠脫模劑了”。站在工人們的角度來說,成品率低,免不了被上司問責;站在公司的角度來說,交付周期慢,生產成本劇增,因此帶來的影響也是不可估量的。
在橡膠制品的生產過程中,模具成型加工是至關重要的工藝環節。特別是在高溫高壓硫化工藝完成后,制品從模具中脫離的脫模工序直接關系到最終產品的質量穩定性。然而,脫模不良現象已成為制約橡膠制品良品率與生產效率的瓶頸問題。此現象不僅會導致產品出現表面撕裂、結構變形或尺寸偏差等質量缺陷,更可能造成模具損傷,進而引發生產中斷、成本增加等一系列連鎖反應。
微信圖片_20250805165914.jpg (63.68 KB, 下載次數: 129)
下載附件
保存到相冊
2025-8-22 10:43 上傳
橡膠密封圈也由于結構精明且常帶有溝槽設計,脫模時極易發生粘連和撕裂。傳統脫模劑往往需要頻繁噴涂,導致模具表面堆積殘留,反而影響產品精度。更嚴重的是,部分脫模劑成分會滲入橡膠內部,造成密封圈表面發白或二次加工困難。
迪瓦DM-23橡膠脫模劑作為是一種即用型噴霧罐脫模劑,可以有效解決上述問題,氟材料能夠有效降低固體的表面性能,高溫硫化后會形成納米級薄膜,牢牢吸附在模具表面,使其產生不具粘著性和難浸潤,不易與其他物質溶合,很好的解決了成品與模具之間的殘留問題。
首次使用時,老師傅王工在我們的客服人員的專業指導下嚴格按照三步法操作:先用迪瓦配套模具清洗劑徹底清洗模具;無需稀釋橡膠脫模劑,因為我們的橡膠脫模劑是采用噴霧罐設計,操作更方便快捷,省去了稀釋的步驟,在距模具表面10-20公分處均勻噴涂;最后在180℃下加熱15分鐘固化。結果令人驚喜的是:脫模次數從原先的50次提升到300次以上,產品光亮度也顯著提升,橡膠本色完美呈現,且缺膠率降低60%!
四步實現完美脫模 1. 深度清模:使用專用潔模劑去除殘留(舊脫模劑殘留是脫模失敗的元兇) 2. 精準噴涂:距模具20公分均勻薄噴(關鍵提示:避免過量堆積!) 3. 高溫固化:180℃加熱10-15分鐘形成離型膜 4. 智能補噴:生產過程中僅需單層補噴維持效果
橡膠脫模劑宣傳圖.jpg (747.53 KB, 下載次數: 164)
下載附件
保存到相冊
2025-8-22 10:44 上傳
現在生產線每天節省2小時清模時間,每月省下3萬元耗材成本。老師傅王工在季度總結中寫道:看著倉庫里整齊碼放的密封圈產品,表面光潔無瑕疵,他終于露出了笑容——脫模這道坎,總算邁過去了。
|