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求助:BMC板材表面有干花的問題?

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樓主
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發表于 2013-6-5 14:11:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
BMC團料做出來后,壓制成1000*2000*3mm的板材,壓制時下料面積為直徑40cm左右的一個圓柱形(放在袋子里踩實)。
板材為白顏色,拍照時反光,顏色拍不清楚。板材表面有干花,不均勻。
此缺陷令人煩惱,不知道哪里出了問題,希望各位前輩多多指教,謝謝!

樹脂糊中樹脂和低收縮劑占比30%;硫化鋅占0.9;填料占67%(多數為氫氧化鋁,有少量重鈣)。
BMC中紗含量為14%(6mm短切紗)。
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25#
發表于 2013-7-3 13:55:43 | 只看該作者

回 zhaoshuli 的帖子

zhaoshuli:個別地方粘在模具上,還得用銅片清理才能弄下來。 (2013-06-25 12:58 PM)
你先檢查你的模具的加熱系統,比如電熱管功率是不是正常,提高溫度,延長時間;其次,不知道你填料加了多少,CA粉300份和ATH200份應該都是正常范圍內。這種請況是交聯不夠造成的,溫度時間都夠的話,就是游離基不夠啦。這就看樹脂的固含量是否偏低。最好達到65以上,那就看是否需要增加點TPBP,加一點點阻聚劑PBQ。。。
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24#
 樓主| 發表于 2013-6-25 12:59:40 | 只看該作者

回 shanghai252 的帖子

shanghai252:體系粘度上來之后脫模劑的量需要適當再提高一點 (2013-06-18 11:44 AM)
謝謝指點!
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23#
 樓主| 發表于 2013-6-25 12:58:53 | 只看該作者

回 寶麗金 的帖子

寶麗金:粘模是怎么個粘法?是在模具上留下粘模的痕跡了?比如不熟。還是由于收縮率的變小增加了脫模的難度?你如果增加了填料那么收縮率一定會小一點的 (2013-06-13 11:55 AM)
個別地方粘在模具上,還得用銅片清理才能弄下來。
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22#
發表于 2013-6-18 11:44:17 | 只看該作者
體系粘度上來之后脫模劑的量需要適當再提高一點
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21#
發表于 2013-6-13 11:55:39 | 只看該作者
粘模是怎么個粘法?是在模具上留下粘模的痕跡了?比如不熟。還是由于收縮率的變小增加了脫模的難度?你如果增加了填料那么收縮率一定會小一點的
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20#
發表于 2013-6-12 00:17:15 | 只看該作者
BMC中硬脂酸鋅的量為總量的1%,就差不多了
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19#
發表于 2013-6-11 17:19:42 | 只看該作者
與玻纖在團料里的浸透與分散有關系,你可以在加入玻纖的不同時間段分別取樣壓板實驗,取樣的玻纖含量有所差別,你會看到你壓的板這種發白的情況是由少到多逐步呈現的,根據你的實際情況調整配比應該找到解決問題的方案!
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18#
 樓主| 發表于 2013-6-9 09:11:08 | 只看該作者

回 寶麗金 的帖子

寶麗金:掰不開可以用刀切的,很方便。如果能擠出更好了。樓主的填料是用的氫氧化鋁,大概有個180-200份左右吧,鋁粉目數大,180份也不少了的。如果粘度還低,還可以多加點鈣粉,對表面質量有好處。 (2013-06-07 12:01 PM)
您好,BMC板材有干花的缺陷通過提高粘度已經解決了,太感謝了。但是增加填料的同時其他成分沒有動,壓制時有一點粘模具(不好脫模),配方中,粉料:硬脂酸鋅=100:3,請問這個比例合適嗎?是不是填料份數越多,脫模劑的用量也得隨之增加啊?
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17#
 樓主| 發表于 2013-6-8 17:41:15 | 只看該作者

回 異域藍楓 的帖子

異域藍楓:寶麗金所說的增稠也是一方面,但到掰不開的程度,對生產效率影響太大了,企業生產基本都是手工稱重和加料,這方面中間取個平衡就可以了,而且增稠過大,對料的流動性也有影響。
填料的分散,不光是攪拌時間長短的問題,還有你的加料量,建議分批次加入填料,每批填料的攪拌時間適 .. (2013-06-07 11:45 AM)
謝謝您的指點,感覺說的很有道理,我會去做實驗來驗證。粘度上是小,而且下料后有些蓬松,我會按您所說的去改進,再次感謝!
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