可以看实战的直播APP|新金银梅5一10普通话|国产精品视频一区|YELLOW在线观看高清视频免费|久久久一区二区三区|天天躁躁水汪汪人碰人|PornHub官网
FRP玻璃鋼復合材料論壇
標題:
探討/求教:模壓中產生的氣體粘附在模具型腔中了
[打印本頁]
作者:
ad2008
時間:
2007-7-5 19:05
標題:
探討/求教:模壓中產生的氣體粘附在模具型腔中了
用SMC材料模壓平板產品,同一原料供應商的材料,前幾批沒有問題。最近一批在模壓中出現如下問題,無法解決:1、模具 模壓中產生的氣體狀物質粘附在型腔的表面花紋里,附著力很好,導致模具不能正常生產,需拋光修復;不是一般的粘膜。2、產品 表面麻點、氣孔多,全部不合格。
經多次調整溫度、壓力等成型條件,都沒有效果。原料供應商來到現場,一再表示材料的配方絕對是一致的,但提供不了解決方案。看樣子這批料只有退貨處理了。
歡迎論壇中的高手參與討論,
作者:
tingge22
時間:
2007-7-5 19:14
估計是料的問題,
你們用的SMC料是怎么包裝的啊,工人操作規范嗎,壓機周圍環境怎么樣?
作者:
hkm
時間:
2007-7-5 22:14
1 材料的低收縮劑相分離了,配方一樣同樣會出這樣的問題
2 是不是料包裝不好,ST揮發過多
第1種可能性更大
作者:
ad2008
時間:
2007-7-5 22:52
SMC料的包裝跟前幾批一樣:(交貨狀態)專用薄膜包覆,外用紡織布包裹,再用紙箱包裝。
同一副模具,試過七八種料,包括BMC,都沒有發生過這種情況。因而基本可斷定是料的原因,并且原料供應商提供的試模料也沒有這個問題。但到底是什么原因,很想弄明白點,盡管自己不是做料的。 [s:3]
作者:
鄒玉萍
時間:
2007-7-6 10:07
很大的可能性是材料問題。因為即使是同樣的材料配方,在夏天做起來還有可能出現很多問題,這就需要看生產廠家是如何控制生產過程中的溫度、粘度等方面了,如果粘度高了,只是一味地依靠添加苯乙烯來降低粘度,就有可能造成揮發份過量,在壓制過程中就有可能產生很多揮發性成分。
作者:
ad2008
時間:
2007-7-6 14:56
到最后原料供應商只能說:材料放幾天再試一下吧。
因為擔心模具會再次被化學物粘住,我不敢輕易再試。為了修復模具表面,2個模具工連續拋光,已經干了3天了!不過從減少損失的角度(也從供應商的角度),這批材料還有救嗎?
作者:
diboy
時間:
2007-7-6 15:52
估計跟溫度也有關系。
作者:
tingge22
時間:
2007-7-6 15:56
同意HKM,我也懷疑是低收劑相分離,但如果像樓主描述的那樣,那些料估計就不能再使用了,不行的話跟別的批次的料一起用吧,放在層間試試,
作者:
東來東往
時間:
2007-7-6 16:03
1.片料增稠情況如何?與其它模壓正常的同種片料是否有差異.2.模具是否電鍍過,在模壓過程中可能存在因為掉鍍粘模的可能,也可以將此批粘模片料在其他模具上試壓,看看有無此問題.3.模壓過程中的工藝控制參數是否適當,其實這個環節的的參數存在一個工作范圍.4.如果排除以上所有的原因需要從片料本身找原因.比如相分離是否嚴重,所使用的樹脂是否存在過多小分子或者添加過多的稀釋劑,脫模劑的添加量和質量是否異常等.
作者:
cj0hao
時間:
2007-7-6 17:18
根據我的經驗,是他的片料增稠不好,他的料是不是很爛呀!
作者:
cj0hao
時間:
2007-7-6 17:19
也就是相分離了
作者:
cj0hao
時間:
2007-7-6 17:21
他的原材料出問題了!
作者:
hkm
時間:
2007-7-6 19:59
降級吧,剁他一刀,畢竟還可以在中間夾著用
作者:
ad2008
時間:
2007-7-6 22:16
謝謝各位的指點。
補充一下該材料模壓后的另一個現象,也是問題:一就是表面的氣孔多,二是料邊頭(不知正確的叫法該稱什么,需要修整掉的“飛邊”?)明顯與前幾批不一樣,顯得特別疏松。這種料如果夾在層間壓產品,肯定要影響產品的整體強度吧。
作者:
hkm
時間:
2007-7-7 23:27
是不是"飛邊"比前幾批的多一些呢?
作者:
ad2008
時間:
2007-7-8 13:47
"飛邊"比前幾批的顯得特別疏松,沒有強度。
作者:
心影
時間:
2007-7-8 19:23
這和你的材料是有很直接關系的,主要可能是你的材料在收縮上出了問題,你可以改變一下配方,會好的
作者:
ad2008
時間:
2007-7-15 21:33
如果不加低收縮劑,是否可行?
作者:
shanghai252
時間:
2007-7-16 13:20
不加的話,收縮問題如何解決?
UPR都有其特定的固化收縮率
作者:
ad2008
時間:
2007-7-16 20:22
討教了
作者:
丹晨子
時間:
2007-7-17 09:19
高手們分析的都有可能,
小弟的分析是:主要原因,我認為是添加劑和苯乙烯的問題。
1.添加劑過多或者是相分離,會出現一些東西粘在模具上;
2.苯乙烯添加過多,會出現什么其他的癥狀,我沒有見到過,但是通過我做料的時候發現,
苯乙烯加上去,固然可以降低成本,但是過多,會嚴重的影響片料的質量;
3.再就是樓主說的氣孔和麻點多,你可以看看,是不是材料的增稠很差啊,還有你的模壓工藝調整一下看看。
總之,我認為還是材料的成本要求過低,造成了上述現狀啊!
作者:
ad2008
時間:
2007-7-18 14:12
“材料的成本要求過低”是不存在的。雖然我一直要求供貨價格控制在目標價格以內,但并不是一味的要求低價格,不存在壓價行為。價格是在與供應商談妥、雙方接受后,再下訂單給他。反而,我倒懷疑原料供應商的質保體系及能力,嚴重點就是偷工減料。
以下是我給原料供應商的反饋:
(SMC材料)不合格情況的確認意見:(□原因分析)
1.材料配方被更改,或配方未改但重要組分被更換廠商(質量不一致)。
2.材料的低收縮劑相分離了。(材料生產過程中的溫度、粘度等沒有控制,如果粘度高了,只是一味地依靠添加苯乙烯來降低粘度,就有可能造成揮發份過量,在壓制過程中就有可能產生很多揮發性成分。)
3.用小樣經鋼球沖擊試驗,表面強度明顯降低。
判定:材料不合格
目前,供應商表示正在整改。能否很快提供合格的材料給我,尚需試證。
作者:
ad2008
時間:
2007-7-18 14:30
另外,原先出現問題的那批料,已經存放了10來天;重新試壓(指模壓),還是那揮發物跑出來粘膜、產品表面不良,又浪費了不少時間和精力,惱呀!
作者:
心影
時間:
2007-7-18 19:19
自己試著改一下收縮,具體又不知道你配方,又沒有看到你的產品,叫別人也不好說呀
作者:
ad2008
時間:
2007-7-19 09:14
同時請教了2位從FRP研究院出來的工程師,也認為主要的原因是低收縮劑相分離跑出來了。
設想一下,如果自己有一套簡便的檢測儀器,作為進料檢驗的工具,那該多好呀!
歡迎光臨 FRP玻璃鋼復合材料論壇 (http://www.i-mod.cn/)
Powered by Discuz! X3.5