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FRP玻璃鋼復合材料論壇

標題: 關于葉片氣泡問題 [打印本頁]

作者: rodger    時間: 2009-4-3 22:52
標題: 關于葉片氣泡問題
  葉片除了葉跟和葉尖外,大梁下面有大梁的氣泡,不是漏氣的那種絮狀氣泡,排除樹脂中有氣泡,請各位大蝦分析一下產生的原因
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作者: wumingsheng    時間: 2009-4-4 03:29
如果經常有, 那么就是infusion setup 可能有問題了?
作者: iamshaka    時間: 2009-4-4 09:10
不用分析了就是漏氣,絕對的.
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-4 11:51
清明節了,不宜灌水。

鬼滿大街跑在準備撿銀子,

少活動,少活動..........................

會見鬼的喔..................( LZ的這種現象美其名曰:Ghosting, 現在發這個東西不吉利阿,以后會經常見ghosting的...............................)
作者: rodger    時間: 2009-4-4 22:13
引用第2樓iamshaka于2009-04-04 09:10 AM發表的  :
不用分析了就是漏氣,絕對的.
韜哥太沒腦子了,我都說了不是漏氣那種,怎么還說漏氣呢
作者: rodger    時間: 2009-4-4 22:17
我們這種現象也是第一次見到,在正常導流、固化、沒有意外的情況下發生的,所以才請各位大俠幫忙分析一下,3樓兄弟分析的不錯,值得思考,謝謝
作者: fei329120    時間: 2009-4-6 16:43
呵呵,三樓說的太絕對了!
作者: yealdf    時間: 2009-4-6 17:38
氣路溢出系統可能有影響,使用的單向導流布或模壓導流網吧?有一款新產品可以有效改善氣泡溢出,而且均向均力含膠量更少。好像保定中能在用,效果理想
作者: rodger    時間: 2009-4-6 18:11
大梁下是一層連續氈,氣泡都在連續氈內,沒有單項布
作者: laney    時間: 2009-4-7 08:52
此葉片灌注時間比原來長多少 [s:3]
作者: lili0420131    時間: 2009-4-7 16:46
灌注速度太快吧!或者是布的問題,曾經遇到過
作者: haidaowang    時間: 2009-4-7 16:51
主梁下有一層氈,漏氣后很難抽走。 注意灌注后的檢漏
作者: rodger    時間: 2009-4-7 18:24
導流時間正常,2個小時左右
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-7 19:20
這么長? 45米的還是48米的
作者: 東來種樹    時間: 2009-4-9 18:33
很多廠家都有相似的問題~~~
作者: jiekeqi    時間: 2009-4-9 18:48
連續氈的氣泡 我這偶爾看見 也就不再處理了
作者: 徐匯霞光    時間: 2009-4-9 21:57
抽氣時間太長,樹脂抽滿后需要保壓,所有抽氣口都要有快速接頭。
作者: gjx587    時間: 2009-4-10 09:32
可能有以下幾點原因:1、注膠前壓力是否達到一定的真空度;2、緊靠大梁一側的主管路灌注時,樹脂內有空氣混入,如果采用歐米茄管或者角鋼灌注一般氣泡會聚集到最高處,最后滲入到連續氈。還要注意連續氈一定要按照設計尺寸,別過長。
作者: jonson916    時間: 2009-4-10 20:10
把他媽的采購換了,再試試看!!
作者: laney    時間: 2009-4-11 11:52
引用第19樓jonson916于2009-04-10 08:10 PM發表的  :
把他媽的采購換了,再試試看!!
采購是老板或老板的老板呢[s:3][s:2]
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-11 12:15
那就換老板唄
作者: sjk-90    時間: 2009-4-11 13:38
很多新起步的廠家材料的選擇和訂購采購和工藝根本就說的不算  老大認為貴的就是好的 也不考慮是不是符合工藝操作 是不是符合力學方面的要求 使用是不是更匹配  

   PS:NND 見過三只掛機葉片用三家玻纖的 超搞笑
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-11 16:53
不會吧。 很有中國特色
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-12 13:59
引用第22樓sjk-90于2009-04-10 05:38 PM發表的  :
       很多新起步的廠家材料的選擇和訂購采購和工藝根本就說的不算  老大認為貴的就是好的 也不考慮是不是符合工藝操作 是不是符合力學方面的要求 使用是不是更匹配  

   PS:NND 見過三只掛機葉片用三家玻纖的 超搞笑

一般來說,如果你買了人家的技術,技術提供方不是會給一個List的嘛, 然后照著那個List 去買材料。

難道是山寨版?
作者: blade-man    時間: 2009-4-12 22:08
標題: 氣泡的原因
原因是:
1、樹脂是手工混合且未脫泡,大量氣泡存在樹脂中
2、主梁下鋪設連續氈,氈的孔隙率大
3、原本樹脂中的微小氣泡在真空狀態下數倍的膨脹且未隨氣泡的流動而抽出去,固化后留在連續氈內,形成絮狀氣泡。

此現象僅發生在連續氈區域,連續氈的孔隙率大容易富集氣泡是最主要的原因

認為對的頂一下?。。。。。。。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: wumingsheng    時間: 2009-4-12 22:50
不知道,

好像是空隙率大,樹脂容易開溜,空氣更容易開溜吧。 除非被堵了....................

如果被堵了, 真空度是27的話,還有10%的空氣殘留在里面.............形成的也不大像這種情況.....................

不是當事人,很難說得。

修了就行啦,

其實出現這樣的情況也比較罕見的。一般來說,在做root cause analysis 的時候,貌似就歸為airleak這一類的,否則沒法描述。

除非你查看質檢單上的真空測試數字表讀數是20分鐘0.3以下的,否則很難說.........................................
作者: iamshaka    時間: 2009-4-14 09:36
標題: Re:氣泡的原因
引用第25樓blade-man于2009-04-12 10:08 PM發表的 氣泡的原因 :
原因是:
1、樹脂是手工混合且未脫泡,大量氣泡存在樹脂中
2、主梁下鋪設連續氈,氈的孔隙率大
3、原本樹脂中的微小氣泡在真空狀態下數倍的膨脹且未隨氣泡的流動而抽出去,固化后留在連續氈內,形成絮狀氣泡。

.......
頂一下
作者: cuagp    時間: 2009-4-14 14:11
說說我自己的理解,僅供參考:
先說說你用的連續氈CFM:我個人認為問題就出現在你spar cap 下面的CFM(或者CSM)上,如果你用的是450g/m2的CFM的話,它的厚度很大,里面存有的微量氣泡很容易聚集到一起形成缺陷,另外注意CFM不能受潮,不能有油脂(尤其是動物性)的污染.
建議選用Saint-Gobain生產的CFM,操作的時候把450g/m2的氈從中間分開變成兩條250g/m2的來使用.
樹脂脫泡問題:樹脂脫泡在真空導入過程中對產品的質量起到至關重要的作用,不僅樹脂混合前要進行脫泡,在開管前與開管瞬間一直到導入過程中間加料都要注意避免混入氣泡(根據經驗來控制),建議在注入管道的最前端端頭加一個閥門來控制或消除導入的氣泡.
最后預成型spar cap 和葉片表面外形匹配的問題:對于預成型粱帽來說切割邊緣或者起吊的過程中很容易變形,首先要求預成型粱帽要充分的固化后才能脫模,另外要求任意過程的擺放都要隨形擺放,然后安放spar cap后檢測粱帽和葉片之間的間隙,切實做到良好吻合.粱帽安放位置也是不可忽視的問題,要能確保粱帽安放位置正確.
希望能夠一同探討相關問題!!! [s:4]
作者: haidaowang    時間: 2009-4-14 17:02
深刻
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-14 19:51
引用第28樓cuagp于2009-04-13 06:11 PM發表的  :
說說我自己的理解,僅供參考:
先說說你用的連續氈CFM:我個人認為問題就出現在你spar cap 下面的CFM(或者CSM)上,如果你用的是450g/m2的CFM的話,它的厚度很大,里面存有的微量氣泡很容易聚集到一起形成缺陷,另外注意CFM不能受潮,不能有油脂(尤其是動物性)的污染.
建議選用Saint-Gobain生產的CFM,操作的時候把450g/m2的氈從中間分開變成兩條250g/m2的來使用.
樹脂脫泡問題:樹脂脫泡在真空導入過程中對產品的質量起到至關重要的作用,不僅樹脂混合前要進行脫泡,在開管前與開管瞬間一直到導入過程中間加料都要注意避免混入氣泡(根據經驗來控制),建議在注入管道的最前端端頭加一個閥門來控制或消除導入的氣泡.
最后預成型spar cap 和葉片表面外形匹配的問題:對于預成型粱帽來說切割邊緣或者起吊的過程中很容易變形,首先要求預成型粱帽要充分的固化后才能脫模,另外要求任意過程的擺放都要隨形擺放,然后安放spar cap后檢測粱帽和葉片之間的間隙,切實做到良好吻合.粱帽安放位置也是不可忽視的問題,要能確保粱帽安放位置正確.
.......

弱弱的說幾句:

其實很多葉片的設計,如果選用預成型spar cap的話, 在葉片成型時一般會用CSM放在下面的,至于是多大克重的不好說, 450g/m*m應該是比較常見的。如果說它的厚度是個問題,那么擁有24套模具每天生產24片的TECSIS,應該早在至少5年前就應該發現了,并把該設計給更改了,其實歸咎于CSM是個偽命題。 歐洲鬼子很多設計都是這樣的,如果是問題,早就被當做
DESIGN DEVIATION處理掉了。

樹脂脫泡問題,還是一樣, 在灌注時就一直在脫泡, 至于夾住管子處有一節空氣,那也不是是問題。 氣體的擴散是樹脂的。。倍。 像很多歐洲設計的模具那么多抽真空的管道,空氣不會駐留不逃的。 如果說氣體多,模具鋪層里面氣體最多,就算是28英寸的真空度,仍然有正常大氣壓同體積7%的空氣量,但是也沒有成為問題啊。 往往有復合材料經驗的產商在不到28就真空測試,灌注了。 別人也是造了十年的葉片,沒把這個當作是問題。

至于Spar cap 的問題。一旦過了EXOTHERM 后,冷卻,再很短的時間內,做后處理 如起吊, 根本就是自身重量的彈性變形。 當然也不能太長,如一個星期可能有變形問題。 另外即使沒能最佳的貼合模具表面,有點間隙,至多也是有點富樹脂區域。 但是概率很小。 Spar cap 的鋪放本身就是CTQ中的CTQ。
作者: 直隸總督    時間: 2009-4-14 20:14
引用第8樓yealdf于2009-04-06 05:38 PM發表的  :
氣路溢出系統可能有影響,使用的單向導流布或模壓導流網吧?有一款新產品可以有效改善氣泡溢出,而且均向均力含膠量更少。好像保定中能在用,效果理想
能說一下保定中能用的是什么新產品嗎。
作者: cuagp    時間: 2009-4-15 17:28
引用第30樓wumingsheng于2009-04-14 07:51 PM發表的  :


弱弱的說幾句:

其實很多葉片的設計,如果選用預成型spar cap的話, 在葉片成型時一般會用CSM放在下面的,至于是多大克重的不好說, 450g/m*m應該是比較常見的。如果說它的厚度是個問題,那么擁有24套模具每天生產24片的TECSIS,應該早在至少5年前就應該發現了,并把該設計給更改了,其實歸咎于CSM是個偽命題。 歐洲鬼子很多設計都是這樣的,如果是問題,早就被當做
.......


講的太好了,真是收益頗深啊,謝了!!
還請指點下如何解決樓主提出的問題呢?有什么行之有效的方法么?
作者: zhang1984061    時間: 2009-4-15 18:25
試試先將玻纖布加溫烘一下,然后再鋪層導入。
作者: v3905    時間: 2009-4-15 22:56
水分的問題會影響這么大嗎?好多企業的溫濕度表只是擺設,這些都是小事,
作者: summit    時間: 2009-4-15 23:38
應該是操作失誤了,開管時間?氣泡沒有跑掉!是不是以前沒有發生過啊,所以工藝沒有問題了,人機料法環,應該不難找到原因![s:1]
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-16 12:21
引用第32樓cuagp于2009-04-14 09:28 PM發表的  :



講的太好了,真是收益頗深啊,謝了!!
還請指點下如何解決樓主提出的問題呢?有什么行之有效的方法么?

如果三百片出現一例,就沒有必要去深究阿。不是當事人,很難知道準確原因的。只能推測................
作者: iamshaka    時間: 2009-4-16 14:59
呵呵,其實我說的漏氣只是針對那種現象,樓上的圖片應該是我老東家的照片,帶藍色的是漢森的樹脂,綠色的是**的樹脂。其實這個問題應該從最根本的地方來分析,就是氣泡是怎么來的,以前在老東家那的分析會上我就說過,一個是導流前真空系統內的氣體沒排除干凈,這個問題很少存在,因為在相同的真空度下,也有葉片不少無氣泡,但是不排除這種情況;其二,導流時樹脂混進的氣泡,樹脂攪拌如果用普通機械攪拌的話會出現不少氣泡,特別是國產樹脂,導流前面幾桶樹脂的旗袍凱越順利的跑出去,而后面的很難跑出去,所以經常在螺旋溢流管背面會出現小氣泡集聚的現象,還有就是樹脂從一桶翻倒至另一桶時會產生不少氣泡,所以老外一般是用東西引流的,跟我們實驗室用玻璃棒引流一樣,而國內廠家是不會關心這些細節問題的;其三,導流后的保壓,一般我們導流時樹脂桶都低于模具,這樣可以減小含膠量,所以導流完成后真空系統內是負壓(相對于1個大氣壓來說,也就是低于一個大氣壓),而這時在導流管的接頭處所用的密封膠條經過長時間的負壓可能會與導流管分開,造成漏氣,而且很難找出在哪里發生,因為空氣順著導流管一直跑,每個接頭處都可能發白。  最后因為連續氈處纖維空隙率大,氣泡都愛往那跑,圖片上的情況就出現了。  其實根部連續氈也有氣泡的,只是鋪層厚,不易看出,所以根部有用紅外線探傷儀器來檢測氣泡的。
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-16 19:40
引用第37樓iamshaka于2009-04-15 06:59 PM發表的  :
呵呵,其實我說的漏氣只是針對那種現象,樓上的圖片應該是我老東家的照片,帶藍色的是漢森的樹脂,綠色的是**的樹脂。其實這個問題應該從最根本的地方來分析,就是氣泡是怎么來的,以前在老東家那的分析會上我就說過,一個是導流前真空系統內的氣體沒排除干凈,這個問題很少存在,因為在相同的真空度下,也有葉片不少無氣泡,但是不排除這種情況;其二,導流時樹脂混進的氣泡,樹脂攪拌如果用普通機械攪拌的話會出現不少氣泡,特別是國產樹脂,導流前面幾桶樹脂的旗袍凱越順利的跑出去,而后面的很難跑出去,所以經常在螺旋溢流管背面會出現小氣泡集聚的現象,還有就是樹脂從一桶翻倒至另一桶時會產生不少氣泡,所以老外一般是用東西引流的,跟我們實驗室用玻璃棒引流一樣,而國內廠家是不會關心這些細節問題的;其三,導流后的保壓,一般我們導流時樹脂桶都低于模具,這樣可以減小含膠量,所以導流完成后真空系統內是負壓(相對于1個大氣壓來說,也就是低于一個大氣壓),而這時在導流管的接頭處所用的密封膠條經過長時間的負壓可能會與導流管分開,造成漏氣,而且很難找出在哪里發生,因為空氣順著導流管一直跑,每個接頭處都可能發白。  最后因為連續氈處纖維空隙率大,氣泡都愛往那跑,圖片上的情況就出現了。  其實根部連續氈也有氣泡的,只是鋪層厚,不易看出,所以根部有用紅外線探傷儀器來檢測氣泡的。

呵呵,你就是采用最好的樹脂混合系統, 而且不用任何引流,直接從靜態混合器中直接流到桶底,也照樣會出現“經常在螺旋溢流管背面會出現小氣泡集聚的現象”,如果沒理解錯的話。其實那種聚集本身就是低壓脫泡。

第二,“每個接頭處都可能發白”, 這是由于flow turbulence 和低壓力差而出現的氣體聚集現象。不是漏氣,漏氣是另一個故事。只要是“漏”,一般會在導流網中表現的。這也就是老牌產商叫flow medium叫做 degassing film的原因,泡沫的導流最厲害,那個導流網還是最能導氣體的。只要一“漏”,就在導流網上現形。

第三,“最后因為連續氈處纖維空隙率大,氣泡都愛往那跑”,氣體知道往上鉆肯定比往下面鋪層鉆容易,除非不得已.........................
作者: chengzi349    時間: 2009-4-17 09:08
氣體無處不在,關鍵是如何把她領出來。 [s:2]
作者: wumingsheng    時間: 2009-4-17 09:22
藏在深閨不愿出來了,哈哈。
作者: wp12    時間: 2009-4-17 10:50
這種氣泡好像紅楓做過............
作者: rodger    時間: 2009-4-17 20:32
引用第37樓iamshaka于2009-04-16 02:59 PM發表的  :
呵呵,其實我說的漏氣只是針對那種現象,樓上的圖片應該是我老東家的照片,帶藍色的是漢森的樹脂,綠色的是**的樹脂。其實這個問題應該從最根本的地方來分析,就是氣泡是怎么來的,以前在老東家那的分析會上我就說過,一個是導流前真空系統內的氣體沒排除干凈,這個問題很少存在,因為在相同的真空度下,也有葉片不少無氣泡,但是不排除這種情況;其二,導流時樹脂混進的氣泡,樹脂攪拌如果用普通機械攪拌的話會出現不少氣泡,特別是國產樹脂,導流前面幾桶樹脂的旗袍凱越順利的跑出去,而后面的很難跑出去,所以經常在螺旋溢流管背面會出現小氣泡集聚的現象,還有就是樹脂從一桶翻倒至另一桶時會產生不少氣泡,所以老外一般是用東西引流的,跟我們實驗室用玻璃棒引流一樣,而國內廠家是不會關心這些細節問題的;其三,導流后的保壓,一般我們導流時樹脂桶都低于模具,這樣可以減小含膠量,所以導流完成后真空系統內是負壓(相對于1個大氣壓來說,也就是低于一個大氣壓),而這時在導流管的接頭處所用的密封膠條經過長時間的負壓可能會與導流管分開,造成漏氣,而且很難找出在哪里發生,因為空氣順著導流管一直跑,每個接頭處都可能發白。  最后因為連續氈處纖維空隙率大,氣泡都愛往那跑,圖片上的情況就出現了。  其實根部連續氈也有氣泡的,只是鋪層厚,不易看出,所以根部有用紅外線探傷儀器來檢測氣泡的。
首先感謝韜哥的分析
但是我聲明一下,這種情況是第一次的特殊情況,所以才拿上了,讓大家幫忙分析一下。
這個葉片導流固化完全正常,未發現有異常,起模后才發現的,而且其氣泡只分布在大量下(根部和葉尖沒有,導流的很好),均勻分布,不是絮狀,不像樹脂內殘留氣泡導入那樣螺旋管下氣泡最多那種情況,我們梁下氈布是300g/m²。綜上各位大俠的意見,我認為氈布受潮,濕度過大是最大的可能。不知各位還有什么高見,敬請您分析一下,謝謝!
作者: iamshaka    時間: 2009-4-20 09:58
是的,表面正常也會有氣泡的,這種情況我見得多了,而且以前也困擾我們很久,給你個有效的方法去解決:將樹脂桶放稍微高點,適當增加含膠量,不要急著扎管,多做幾個,一個可能發現不出問題,而且現象只有一個,原因絕對是多方面的,建議從氣泡的來源分析,我現在暫時還做不了葉片,哈哈
作者: 墮落天使    時間: 2009-4-23 11:31
標題: Re:氣泡的原因
引用第25樓blade-man于2009-04-12 10:08 PM發表的 氣泡的原因 :
原因是:
1、樹脂是手工混合且未脫泡,大量氣泡存在樹脂中
2、主梁下鋪設連續氈,氈的孔隙率大
3、原本樹脂中的微小氣泡在真空狀態下數倍的膨脹且未隨氣泡的流動而抽出去,固化后留在連續氈內,形成絮狀氣泡。

.......
頂一個先!
作者: lht7426    時間: 2009-4-23 12:16
標題: Re:氣泡的原因
引用第25樓blade-man于2009-04-12 10:08 PM發表的 氣泡的原因 :
原因是:
1、樹脂是手工混合且未脫泡,大量氣泡存在樹脂中
2、主梁下鋪設連續氈,氈的孔隙率大
3、原本樹脂中的微小氣泡在真空狀態下數倍的膨脹且未隨氣泡的流動而抽出去,固化后留在連續氈內,形成絮狀氣泡。

......頂一下~~~~~~~~~.

作者: hypfrpbbs    時間: 2010-11-2 11:03
不管是模具漏氣也好(當然這種可能性不大),還是樹脂中含有氣泡也好,我感覺有兩點需要做:1.控制氣泡進入量,這個就涉及到注膠工藝的改進了,最好是取消人工往注膠桶內傾倒樹脂這個動作,這樣就可以避免大量氣泡的產生。2. 一旦進了氣怎么辦?這些氣泡躲藏在連續氈里面,還有龐大的主梁作為掩護,不容易抽出來啊,如果可以想辦法將氣泡抽出來,那就不會出現雪花狀了。
作者: qzxc    時間: 2010-11-3 17:17
引用第28樓cuagp于2009-04-14 02:11 PM發表的  :
說說我自己的理解,僅供參考:
先說說你用的連續氈CFM:我個人認為問題就出現在你spar cap 下面的CFM(或者CSM)上,如果你用的是450g/m2的CFM的話,它的厚度很大,里面存有的微量氣泡很容易聚集到一起形成缺陷,另外注意CFM不能受潮,不能有油脂(尤其是動物性)的污染.
建議選用Saint-Gobain生產的CFM,操作的時候把450g/m2的氈從中間分開變成兩條250g/m2的來使用.
樹脂脫泡問題:樹脂脫泡在真空導入過程中對產品的質量起到至關重要的作用,不僅樹脂混合前要進行脫泡,在開管前與開管瞬間一直到導入過程中間加料都要注意避免混入氣泡(根據經驗來控制),建議在注入管道的最前端端頭加一個閥門來控制或消除導入的氣泡.
最后預成型spar cap 和葉片表面外形匹配的問題:對于預成型粱帽來說切割邊緣或者起吊的過程中很容易變形,首先要求預成型粱帽要充分的固化后才能脫模,另外要求任意過程的擺放都要隨形擺放,然后安放spar cap后檢測粱帽和葉片之間的間隙,切實做到良好吻合.粱帽安放位置也是不可忽視的問題,要能確保粱帽安放位置正確.
.......
這個我在葉片廠見過,我覺得還是連續氈的問題,引用說的應該是比較有道理的如果不影響生產的前提下最好換一下連續氈,如果有可能可以少用的地方就少用一些。
作者: a280040089    時間: 2010-11-4 14:12
這個絕對是漏氣了,但是不是在灌注的時候產生的,是灌注完后從出交口漏氣的
作者: caesar09    時間: 2010-11-9 12:30
標題: 回 48樓(a280040089) 的帖子
如果從出交口漏氣,為什么表面沒有?
作者: blghuang    時間: 2010-11-9 15:45
應該是包圍吧,主梁上下都有玻璃纖維,主梁下面的玻璃纖維和上面的速度一直,或比上面的速度比下面稍快,形成的氣泡沒排除
作者: 抽空上個網    時間: 2011-2-10 14:13
引用第30樓wumingsheng于2009-04-14 07:51 PM發表的  :


弱弱的說幾句:

其實很多葉片的設計,如果選用預成型spar cap的話, 在葉片成型時一般會用CSM放在下面的,至于是多大克重的不好說, 450g/m*m應該是比較常見的。如果說它的厚度是個問題,那么擁有24套模具每天生產24片的TECSIS,應該早在至少5年前就應該發現了,并把該設計給更改了,其實歸咎于CSM是個偽命題。 歐洲鬼子很多設計都是這樣的,如果是問題,早就被當做
.......

作者: 樹脂脫氣    時間: 2011-5-26 15:20
試試樹脂脫氣技術吧,脫氣后上述問題迎刃而解。我提供全套樹脂脫氣的設施以及技術:15921028712(上海)




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